作者howardcb (不买最省!)
看板Mechanical
标题[讨论] 快速钻的疑问
时间Tue May 14 22:23:53 2019
情况:
NC车床工件(1215快销硫),外径30mm,钻孔径23mm,深度33mm
使用23mm快速钻,有中心出水
工厂的师傅使用的程式为以下
G95M103S1=1800
G0 X0.Z2.
G83 Z-33. Q4.0 F0.08
G0Z20.
最近才听说快速钻不适合退刀,应该直接到底,是真的吗?
所以想改成
G95M103S1=1800(这是最佳转速吗?)
G0X0.Z2.
G1Z-33.F0.06(再快一点会不会坏掉?)
G1X0.2(举一点起来,退刀比较不会刮伤?)
G0Z20.
请问,改用G1方案会比较好吗?
有没有最佳化的转速S+进给率F,可以建议一下吗?
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※ 编辑: howardcb (49.217.204.46), 05/14/2019 22:25:05
1F:推 loppe: G1可以 G1X0.2可省略 进给率可改0.1试试看 05/14 22:28
2F:→ howardcb: F0.1对我们工厂来说算是飙车了,快速钻能开这麽快喔? 05/14 22:37
※ 编辑: howardcb (49.217.204.46), 05/14/2019 22:39:18
3F:推 fujihara: 要看机台吧,两番跟三番刚性也有差 05/14 22:50
4F:推 fujihara: 而且不退刀应该比较理想,快削钢本身铁屑会一片一片的, 05/14 22:54
5F:→ fujihara: 不会有卡屑的问题 05/14 22:54
6F:推 AltF4: 我是桃型刀片快钻 放F.12不退刀 做SCM440 05/14 23:53
7F:→ AltF4: 直径29的孔 放800rpm 05/14 23:54
8F:→ howardcb: 所以我转速太快了吗? 1200转f0. 1比较理想吗 05/15 00:21
9F:→ howardcb: 这两天的结果是更耐磨,多了40%的寿命,感恩 05/16 21:16